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挂帅赛马丨年净效益2247.68万元!荣信炼钢厂提高转炉一倒率攻关成功!

自集团降本增效行动的号角吹响以来,各公司迅速响应,积极作为,多次召开“降本增效”研讨会,对各项推进实施方案进行交流研讨,并成立专项工作组,系统策划和组织推进降本增效各项工作举措落实落地。各分厂、生产单位紧密结合生产实际,创新思路,精益管理,从细微之处着手,将降本增效贯穿各项工作中,通过优化生产流程、加强设备维护、提升员工技能水平等一系列举措,深入挖掘降本提质增效的潜力。

提高炼钢转炉一倒合格率、终点碳合格率是炼钢工序提升产品质量、降低合金消耗、提升金属收得率的关键工作,也是降低炼钢工序成本过程中攻关的核心。同时,提高转炉一倒率也是提高转炉生产效率的直接方法,还能有效降低耐火材料的消耗,有利于转炉炉龄提升。河北荣信钢铁有限公司炼钢厂通过对关键数据进行梳理后发现,溶剂料均值在周边钢厂中属于比较优秀的水平,但是合金、钢铁料消耗偏高,通过数据对比发现,转炉的出钢碳和一倒率明显偏低。为降低消耗,节约成本,炼钢厂成立攻关小组,开展提高转炉一倒率课题攻关。小组以厂长刘国军为组长,制定了详细的活动计划,并设立一倒率达到80%的目标。

攻关小组从人机料法环五方面对转炉一倒率低的原因进行分析,共分析出铁水硅高、炉容比小、铁耗控制不稳定等九条因素。经过对九条因素的现场检查,逐一排除了六项非主要原因。最终确定人员操作技能差、炉容比小、操作方法不标准是影响转炉一倒率的主要原因。

攻关小组秉承“带着问题学、带着成果回、带着方法干”的信念,找方法、破难题,针对人员操作技能差的问题,生产技术副厂长姚永强制作了转炉基础知识培训课件,组织全体炉长、摇炉工进行喷溅控制和脱磷理论基础知识培训;组织三班人员进行班后复盘会,由炉长、摇炉工拿出班中操作最好的一炉,分享成功经验;拿出最差的一炉分析存在的问题,其他人员共同参与分析,吸取成功经验和失败教训;在会议室设立转炉关键指标看板,并每天更新,方便全体操作人员对照先进,查找不足,努力提高。

针对炉容比小的问题,攻关小组根据理论计算,并结合周边吨位一致转炉的装入情况,决定按照炉容比0.96左右控制转炉总装入量,并制定了《关于转炉执行标准装入制度的规定》,下发至职工手中深入学习。

针对操作方法不标准的问题,炼钢厂全面修订了转炉操作标准和作业指导书;在现场配备入炉物料数据对照表、枪位控制表,为操作人员提供参考,便于统一操作;还通过开展培训活动、现场盯办等方法,督促操作人员严格执行标准化操作。

经统计,通过对上述改善措施的强化推进,在保持转炉脱磷率、终点碳可控的基础上,转炉喷溅率大幅下降。因转炉喷溅率大幅下降,大大减少了加料压喷对火焰的影响,也减缓了炉口积渣增长速度,更加便于炉口清理,保证操作人员能够观察火焰变化。通过这些过程的改善,转炉一倒率明显提升,目前已提高到85%左右。

通过提高转炉一倒率,钢铁料消耗、合金单耗、增碳剂单耗三项指标均得到提升,据估算,年创效益约2247.68万元。

螺丝拧紧了才能吃劲,责任压实了才显成效。全体鑫达人要抢抓机遇、乘势而上,同心同德、务实作为,把心思用到干工作上,把劲头用到抓落实上,把精力用到解难题上,向内挖潜力,向外争市场;向上抓管理,向下降成本,持续优化降本增效工作措施,发挥最大管控潜能。持续改善之路,需要我们以善始善终、善做善成,不做成功、决不收兵的使命担当,助推鑫达这艘钢铁巨轮扬帆远航!